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粉煤灰固廢處理應用-——廢棄鉆井泥漿的工藝

2017-08-01   訪問量:1359

  油田發電廠粉煤灰年排放量巨大,目前油田電廠粉煤灰主要應用于建筑領域,只有極少部分應用于環保和化工領域。

  廢棄鉆井泥漿成分復雜,主要由鉆井液、鉆屑、作業廢液組成,由于鉆井技術需要,鉆井液中常添加各種化學劑,使得鉆井廢液處理不當會對環境產生污染。固液分離是廢棄鉆井泥漿處理的關鍵步驟。實現了固液分離,再對固體成分進行固化將使處理工作變得非常簡單。而破膠劑的化學脫穩效果是實現固液分離的技術關鍵,也是影響鉆井泥漿固化成本的關鍵因素。

  油田在開采、鉆探、修井過程中,每年產生大量廢棄鉆井泥漿。目前,采取的化學脫穩劑或者脫穩速度慢,導致廢棄泥漿處理效率低下 ;或者處理成本過高,導致廢棄泥漿處理負擔過重。

  1、 本發明的目的,

  是針對目前油田廢棄鉆井泥漿處理效率低、成本高的問題,提供一種能快速實現廢棄鉆井泥漿無害化固廢處理的技術方法。鄭州德森環境粉煤灰固廢處理上技術成熟,設備齊全,下面是關于粉煤灰固廢處理應用-——廢棄鉆井泥漿的工藝

  2、本發明原理是 :

  首先通過使用不同的酸對粉煤灰中的氧化鋁、氧化鐵進行提取,分別獲得不同成分的高含鋁鐵的溶液和主要成分為氧化硅的溶余固體,再根據廢棄鉆井泥漿的組分,對鋁鐵溶液按一定的比例進行混合,將混合完成的溶液加入廢棄鉆井泥漿池。攪拌,廢棄鉆井泥漿實現破膠脫穩,將泥漿池上部液體部分用泵打出,剩余固體部分就地加氧化硅溶余物、石灰、水泥等完成固化。

  3、工藝步驟 :

  (1)、將質量濃度為 15-20% 的鹽酸和粉煤灰按照重量比 4:1-2:1 混合,然后控制在90-110℃反應 2-4 小時,分別收集上部的鹽酸提取液以及下部的溶余固體 ;

  (2)、將質量濃度為 20%-60% 的硫酸和粉煤灰按照重量比 4:1-2:1 混合,然后控制在100-120℃反應 3-4 小時,分別收集上部的硫酸提取液以及下部的溶余固體 ;

  (3)、取少量鹽酸提取液和硫酸提取液按照重量比 3:1-5:1 混合得到混合提取液,然后將混合提取液加入到廢棄鉆井泥漿樣品中,通過觀察破膠效果,確定混合提取液與廢棄鉆井泥漿的用量比 ;

  (4)、根據步驟(3)得到的混合提取液與廢棄鉆井泥漿的用量比,將鹽酸提取液和硫酸提取液混合后加入到待處理的廢棄鉆井泥漿中,攪拌完成破膠過程 ;

  (5)、將破膠后的廢棄鉆井泥漿分離出上部液體后,下部剩余的固體廢棄泥漿采取投加氧化硅固體進行固化處理 ;所述的氧化硅固體即步驟(1)和(2)收集的溶余固體。

  (6)、所述鹽酸和粉煤灰的重量比優選為 3:1 ;所述的硫酸的質量濃度優選為 20%,硫酸和粉煤灰的重量比為優選為 3:1。

  (7)、所述的固化處理時還加入石灰和水泥。 所述的鹽酸為氯堿工業產生的廢棄鹽酸。

  4、優點:

  本發明將粉煤灰用于鉆井泥漿的無害化處理,既能降低泥漿處理成本,又可以縮短泥漿固化所需時間,從而提高廢泥漿的固化處理效率,與現有技術相比,本發明本具有以下優點 :

  1)、回收再利用了粉煤灰中的鋁、鐵資源 ;

  2)、取代單一成分的化學破膠劑,通過配比混合達到更好的破膠處理效果 ;

  3)、工藝簡單,原料低廉,大大節約成本 ;

  4)、操作方便,縮短現場施工時間 ;

  5)、相比有機破膠劑,不產生二次污染。

  5、附圖說明

  圖 1 是本發明的工藝流程圖 ;

123.png

    其中產物 A 和 B 分別為鹽酸提取液和硫酸提取液,產物 C 和 D 為氧化硅固體。

  6、具體實施方式

  下面以孤東油田一口井產生的 1200 噸廢棄鉆井泥漿為例,來進一步說明粉煤灰處理廢棄鉆井泥漿的工藝,首先將質量濃度為 15%-20% 的廢鹽酸、粉煤灰按液料比為 3:1 加入反應調節罐,通過控制反應溫度為 90-110 度、反應時間為 2-4 小時,完成粉煤灰中氧化鋁、氧化鐵的酸溶提取 ;然后將質量濃度為 20% 的廢硫酸、粉煤灰按液料比為 3:1 加入反應調節罐,通過控制反應溫度為 100-120 度、反應時間為 3-4 小時,完成粉煤灰中氧化鋁、氧化鐵的酸溶提取 ;分別收集兩個反應調節罐上部分的鋁鐵溶液(即鹽酸、硫酸提取液)和下部分的氧化硅固體。然后根據廢棄鉆井泥漿成分,取廢棄鉆井泥漿樣品,實驗室內加入鹽酸、硫酸提取液比例為 5:1-3:1,觀察破膠效果,從而確定兩種提取液的混合比例及混合提取液的總投加量 ;經過實驗證明,鹽酸提取液和硫酸提取液的混合比例為 4:1,混合提取液的總投加量為廢棄鉆井泥漿重量的 2.08%,此時混合提取液加入鉆井泥漿后,5 分鐘內就出現明顯破膠效果 ;因此經過計算1200噸廢棄鉆井泥漿需要混合提取液總投加量約為25噸,其中鹽酸提取液和硫酸提取液分別為 20 噸和 5 噸,按照上述比例在沉淀池完成兩種提取液的混合 ;將混合提取液使用罐車拉運至廢棄鉆井泥漿池,將混合提取液加入泥漿池,使用挖掘機攪拌,完成破膠過程,破膠的速度與現有的加入破膠劑相當。然后靜置,將泥漿池上部液體用潛水泵泵入罐車,罐車將液體拉運至油田作業廢液處理站。剩余固體廢棄泥漿,采取投加氧化硅固體、石灰、水泥等常規處理方法進行固化處理。

  7、本工藝與常規工藝的成本對比如下 :

  配置得到20噸鹽酸提取液和5噸硫酸提取液約需要 15%-20% 的廢鹽酸 23 噸、20% 廢硫酸 7 噸以及粉煤灰 10 噸 ;粉煤灰以每噸 50 元計,為 500 元 ;廢鹽酸以每噸 70 元計,成本為 1610 元 ;廢硫酸以每噸 100 元計,成本為 700 元 ;加上生產成本,本工藝總成本不超過 3000 元 ;而采用以常規方法完成破膠,上述廢棄鉆井泥漿需要投加工業硫酸鋁 10 噸,總成本為 1 萬元。通過二者比較,顯然本工藝成本優勢非常明顯。并且氯堿工業的生產過程中產生大量廢鹽酸,經過過濾稀釋等處理用于本發明,其一能夠降低本工藝的成本,另一方面也較少了氯堿工業的污染物排放,實現了資源的回收利用。


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